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案例頻道

基于組態(tài)軟件和臺(tái)達(dá)PLC的發(fā)酵罐PH值控制和管理系統(tǒng)
  • 企業(yè):臺(tái)達(dá)集團(tuán)     領(lǐng)域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業(yè):網(wǎng)絡(luò)通訊    
  • 點(diǎn)擊數(shù):2274     發(fā)布時(shí)間:2013-05-02 17:42:22
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   摘 要:本文介紹了一種基于組態(tài)軟件與PLC的發(fā)酵罐自動(dòng)加堿控制與管理系統(tǒng),該系統(tǒng)對(duì)發(fā)酵罐整個(gè)發(fā)酵過程進(jìn)行自動(dòng)化的管理和PH值恒定控制,提高了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,方便了企業(yè)的管理和減輕了操作工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,目前該系統(tǒng)已在三個(gè)黃原膠生產(chǎn)車間得以實(shí)際應(yīng)用,控制效果良好。

  關(guān)鍵詞:組態(tài)軟件 PLC 發(fā)酵罐 自動(dòng)流加 PH值恒定控制 批次管理

  1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介

   1.1 原加堿工藝說明

   發(fā)酵是生產(chǎn)黃原膠的其中一個(gè)重要的工藝過程,發(fā)酵過程的好壞直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,在發(fā)酵的過程中,發(fā)酵物產(chǎn)生大量酸,影響細(xì)菌的生長(zhǎng)和正常發(fā)酵,需要在發(fā)酵過程中加入堿液對(duì)產(chǎn)生的酸中和。目前,發(fā)酵過程加入堿液的方法,一般是操作工人一個(gè)半小時(shí)去取樣口取樣,對(duì)取樣物測(cè)定PH值,測(cè)定值比目標(biāo)值小,然后手動(dòng)打開堿液閥,同時(shí)用秒表計(jì)時(shí)打開閥門的時(shí)間,最后關(guān)閉堿液閥。這樣的加堿方法帶來了一些問題,一是抽樣時(shí)間過長(zhǎng),導(dǎo)致發(fā)酵罐內(nèi)PH值不穩(wěn)定;二是加入堿液量憑操作人員經(jīng)驗(yàn)估計(jì),不同的操作人員面對(duì)相同的檢測(cè)值,也會(huì)估計(jì)出不同的加堿時(shí)間,三是一次性加入的堿液太多,罐內(nèi)PH值變化太大,對(duì)發(fā)酵有一定影響。四是取樣出來的物料受溫度變化因素,動(dòng)靜態(tài)測(cè)量因素等影響,測(cè)量值與罐內(nèi)物料的實(shí)際PH值有所偏差,影響測(cè)量準(zhǔn)確性。由于人為因素影響,常常影響到發(fā)酵后物料的粘度,也影響了產(chǎn)品質(zhì)量。

  1.2 自控加堿解決方案

   為了克服現(xiàn)有諸多問題,系統(tǒng)在發(fā)酵罐上安裝PH值電極,實(shí)時(shí)采集發(fā)酵罐中物料的PH值。在工控機(jī)軟件上設(shè)定加堿循環(huán)時(shí)間,系統(tǒng)在設(shè)定的循環(huán)時(shí)間到來時(shí),PLC把實(shí)時(shí)PH值與設(shè)定的目標(biāo)值PH值比較,如果實(shí)時(shí)值低于目標(biāo)值,PLC自動(dòng)會(huì)根據(jù)實(shí)時(shí)PH值與目標(biāo)PH值的差值計(jì)算出需要加堿的時(shí)間值,根據(jù)計(jì)算的時(shí)間值來打開電磁閥,完成一個(gè)加堿周期。循環(huán)加堿時(shí)間可以由操作工人根據(jù)不同發(fā)酵時(shí)段物料的粘度而設(shè)定,發(fā)酵前期粘度小可以設(shè)循環(huán)加堿的時(shí)間短一些,后期粘度大可以設(shè)長(zhǎng)些,循環(huán)加堿時(shí)間一般設(shè)3~10分鐘。

   系統(tǒng)除了可以自動(dòng)循環(huán)加堿外,每個(gè)發(fā)酵罐在上位機(jī)上都保留了手動(dòng)方式加堿,操作工人只需用鼠標(biāo)把自動(dòng)切換成手動(dòng)狀態(tài),通過點(diǎn)擊手動(dòng)加堿按鈕,即可打開任意發(fā)酵罐加堿的電磁閥進(jìn)行加堿,并顯示加堿的時(shí)間。不管是手動(dòng)和自動(dòng)加堿,只要加堿時(shí)物料的PH值超過了目標(biāo)PH值,系統(tǒng)會(huì)將電磁閥關(guān)閉,以防止加入堿液過量。

   為了方便企業(yè)管理和查詢,系統(tǒng)在每一批次發(fā)酵結(jié)束后,可以點(diǎn)擊一個(gè)按鈕,即可導(dǎo)出整個(gè)發(fā)酵批次的PH值數(shù)據(jù),并形成獨(dú)立的批次文件。

   2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

   2.1 硬件部分

   2.1.1 系統(tǒng)框圖

   系統(tǒng)框圖如圖1所示。

   現(xiàn)場(chǎng)采集控制端由PLC,AD模塊,電極,儀表和電磁閥組成,發(fā)酵罐的PH值通過AD模塊送入PLC,PLC根據(jù)采集的PH值與目標(biāo)PH值比較,計(jì)算出加堿的時(shí)間,以此時(shí)間長(zhǎng)度打開電磁閥把堿液加入發(fā)酵罐中。

  遠(yuǎn)程管理端由工控機(jī)組成,工控機(jī)界面顯示整個(gè)車間所有發(fā)酵罐的運(yùn)行狀態(tài),操作工人設(shè)定的參數(shù)和做出的命令通過工控機(jī)下載到PLC,由PLC根據(jù)程序做出相應(yīng)動(dòng)作。工控機(jī)軟件可導(dǎo)出和保存每個(gè)批次的PH值數(shù)據(jù),方便企業(yè)查詢和管理。企業(yè)的電腦可以通過局域網(wǎng)連接到工控機(jī)上,可以在遠(yuǎn)程進(jìn)行監(jiān)控車間生產(chǎn)狀況。
     
                    
                                     圖1

   2.1.2 主要硬件組成

①工控機(jī):采用研祥IPC-810工控機(jī);
②組態(tài)軟件:采用 MCGS6.2,512點(diǎn);
③PLC:采用臺(tái)達(dá)DVP48EH00R2,24DI/24DO;
④AD采集模塊:采用臺(tái)達(dá)DVP04AD-H2模塊;
⑤通訊模塊:采用泓格I-7520通訊模塊;
⑥PH值電極、儀表:采用耐高溫,發(fā)酵專用電極,儀表與電極配套,4~20mA輸出;
⑦電磁閥:AC220電源,需耐強(qiáng)堿腐蝕;
⑧固態(tài)繼電器:DC24V控制/AC220V輸出。

   2.1.3 現(xiàn)場(chǎng)方案

   ①工控機(jī)

   工控機(jī)放在車間值班辦公室,通過RS232/485通訊模塊與PLC控制柜進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,通訊距離理論上在1.2KM,但考慮通訊速度,應(yīng)盡量減少通訊距離。

   ②PLC控制柜

  PLC控制柜安裝位置根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況而定,盡量選擇清潔,環(huán)境溫度低于40度的環(huán)境安裝。

   ③PH值儀表柜

   安裝在發(fā)酵罐附近,電極與儀表之間的距離應(yīng)小于10m,防止電極產(chǎn)生的微弱信號(hào)衰減。

   ④電磁閥

   電磁閥安裝在原手動(dòng)加堿閥與空氣進(jìn)氣管道之間,電磁閥進(jìn)口處應(yīng)安裝過濾網(wǎng),以防止顆粒物進(jìn)入電磁閥,影響電磁閥工作。

   現(xiàn)場(chǎng)圖如圖2所示。
 
               
                                   圖2

   2.2 軟件部分

   2.2.1工控機(jī)主界面

   工控機(jī)程序主界面如圖3所示。
 
           
                               圖3

   軟件主界面反映了所有發(fā)酵罐的基本運(yùn)行數(shù)據(jù)和狀態(tài),運(yùn)行數(shù)據(jù)包括:PH值目標(biāo)值,PH值測(cè)量值和發(fā)酵罐的啟動(dòng)時(shí)間,狀態(tài)數(shù)據(jù)包括:運(yùn)行啟停狀態(tài),報(bào)警狀態(tài),手/自動(dòng)狀態(tài),報(bào)警禁止/允許狀態(tài)。

   如果要了解其中某個(gè)發(fā)酵罐的詳細(xì)運(yùn)行數(shù)據(jù)和狀態(tài),可以在主界面上點(diǎn)擊“進(jìn)入”,即可進(jìn)到對(duì)應(yīng)的某一個(gè)發(fā)酵罐界面,如圖4所示。

   在此界面上,能詳細(xì)的反映了此發(fā)酵罐的運(yùn)行數(shù)據(jù)和狀態(tài),包括:

   ①運(yùn)行狀態(tài)指示,報(bào)警指示,手/自動(dòng)狀態(tài),手/自動(dòng)控制按鈕,手動(dòng)加堿按鈕,電磁閥開關(guān)狀態(tài),電磁閥動(dòng)作次數(shù),歷史報(bào)警記錄。

   ②批次輸入和顯示,發(fā)酵罐啟停時(shí)間,啟動(dòng)計(jì)時(shí),數(shù)據(jù)導(dǎo)出,

   ③PH值測(cè)量值,加堿時(shí)間系數(shù),循環(huán)檢測(cè)時(shí)間設(shè)定,PH值目標(biāo)值設(shè)定,PH值上下限值設(shè)定。

   ④PH值歷史曲線,PH值實(shí)時(shí)曲線。

  2.2.2 界面操作
 
                 
                                   圖4

  (1)啟動(dòng)操作

①步輸入本次發(fā)酵的批次;
②步設(shè)定系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù);
③步選擇手動(dòng)/自動(dòng)方式;
④步把PLC控制柜上的選擇開關(guān)旋到“啟動(dòng)”。

   (2)停止操作

①步把PLC控制柜上的選擇開關(guān)旋到“停止”,處于停止?fàn)顟B(tài)時(shí),PLC程序不執(zhí)行該發(fā)酵罐的程序,不能進(jìn)行手動(dòng)或自動(dòng)的加堿。

   (3)數(shù)據(jù)導(dǎo)出

①步在發(fā)酵罐停止?fàn)顟B(tài)時(shí),點(diǎn)擊“**罐本批次PH值數(shù)據(jù)導(dǎo)出”即可,必須是在發(fā)酵罐停止?fàn)顟B(tài)時(shí)才能導(dǎo)出數(shù)據(jù)。

   (4)手動(dòng)加堿

①步選擇“手動(dòng)”按鈕,再點(diǎn)擊“手動(dòng)加堿”即可打開電磁閥,打開時(shí)間在“加堿計(jì)時(shí)”顯示。

   (5)自動(dòng)加堿

①步選擇“自動(dòng)”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)循環(huán)時(shí)間設(shè)定值自動(dòng)循環(huán)檢測(cè)加堿。

   (6)  曲線瀏覽

實(shí)時(shí)曲線:雙擊實(shí)時(shí)曲線,可放大實(shí)時(shí)曲線以方便查看。
歷史曲線:把鼠標(biāo)移到歷史曲線上,可以看到某時(shí)刻的PH值。

   2.2.3 保護(hù)策略

  在電磁閥打開過程中,不管是手動(dòng)加堿還是自動(dòng)加堿,只要測(cè)量值超過了目標(biāo)值,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉電磁閥,以保護(hù)過量加堿。

  2.2.4報(bào)警策略

   當(dāng)測(cè)量值高于上限報(bào)警值或低于下限報(bào)警值時(shí),系統(tǒng)延時(shí)10s后發(fā)出聲光報(bào)警,PLC控制柜的蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲,在軟件界面上對(duì)應(yīng)的發(fā)酵罐報(bào)警顯示框變成紅色并閃爍。

   3 結(jié)束語

   采用自動(dòng)加堿后,PH值控制精度為:目標(biāo)值±0.05,克服了人為手動(dòng)加堿帶來的不定因素,改善了發(fā)酵罐PH穩(wěn)定性,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性,系統(tǒng)集成了整個(gè)車間的發(fā)酵罐管理,操作工人只需在電腦旁邊,就可以了解和操作整個(gè)生產(chǎn)車間每個(gè)發(fā)酵罐的工作狀態(tài),降低了操作工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

   作者簡(jiǎn)介

   肖先忠(1977-) 男 工程師,任職于英偉力新能源科技(上海)有限公司。

  參考文獻(xiàn)(略)

 

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