摘要:以鎮(zhèn)海煉化延遲焦化裝置為背景,通過對延遲焦化裝置中焦炭塔的給水冷焦操作分析,設(shè)計了延遲焦化裝置給水操作的先進(jìn)控制系統(tǒng)。工業(yè)實際應(yīng)用表明:先進(jìn)控制系統(tǒng)投運后,縮短了給水冷焦時間,降低操作強度,并明顯改善給水操作的平穩(wěn)性、提高過程控制精度。
關(guān)鍵詞:延遲焦化;自動給水冷焦;先進(jìn)控制
1 前言
延遲焦化裝置廣泛用于重質(zhì)渣油的加工,作為一種間歇式反應(yīng)的熱裂化工藝,焦化裝置中加熱爐及焦炭塔構(gòu)成了焦化反應(yīng)的核心。焦炭塔的周期性操作包括試壓預(yù)熱、反應(yīng)生焦、蒸汽冷焦、給水冷焦、水力除焦等操作步驟。給水冷焦操作的關(guān)鍵是給水流量的控制。給水流量的上限約束是進(jìn)給水受熱汽化后的蒸汽壓,該蒸汽壓不能超過塔頂?shù)脑S可操作壓力,否則塔體應(yīng)力會超出安全范圍; 給水流量的下限約束是進(jìn)給水經(jīng)過炙熱的焦炭層到達(dá)塔壁時其水溫應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的汽化溫度,否則大量的焦炭熱量就會在進(jìn)給水到達(dá)塔壁前被汽化蒸汽從塔頂帶走。因此給水冷焦操作的約束較為苛刻,現(xiàn)有的給水冷焦操作由人工完成,導(dǎo)致給水冷焦操作的強度大,精度低。
本文采用先進(jìn)控制策略,在滿足給水冷焦操作約束的前提下,縮短給水冷焦時間、降低操作強度,取得了明顯的效果。
2 常規(guī)控制分析
延遲焦化裝置原有的給水冷焦人工操作存在著以下問題:
(1)大多數(shù)操作人員在給水操作時,往往會對給水量進(jìn)行大幅度調(diào)節(jié),這樣不僅影響到給水泵的長周期運行,而且會引起焦碳塔的晃動。
(2)在當(dāng)前國內(nèi)延遲焦化裝置普遍縮短生焦周期等背景下,能否在焦炭塔切換過程中及時完成給水操作,直接影響到整個生焦周期按時完成與否。如果給水不及時,冷焦過程的節(jié)點不能按時完成,就失去了縮短生焦周期的意義。
(3)操作人員需要花大量的時間(16小時左右)在給水操作上,嚴(yán)重影響到對裝置平穩(wěn)性和產(chǎn)品產(chǎn)、質(zhì)量的關(guān)注,常常顧此失彼。
3 給水冷焦過程先進(jìn)控制策略
焦炭塔給水冷焦先進(jìn)控制策略包括了程序、手動兩種模式。兩種模式可以無擾動切換,當(dāng)由“程序”改“手動”時,給水控制閥的閥位不變。具體實施步驟如下:
(1)選塔。選擇將要進(jìn)行給水冷焦操作的焦炭塔。
(2)通過塔底溫度判斷選擇是否正確。如果選擇的焦炭塔塔底溫度小于60℃,選擇正確,繼續(xù)執(zhí)行;否則提示出錯,重新進(jìn)行選塔操作。
(3)根據(jù)給水冷焦塔的焦炭塔塔頂壓力,進(jìn)行給水冷焦操作。用計時器,根據(jù)塔頂壓力所處的區(qū)間,定時逐步增加給水流量,完成自動給水過程。壓力區(qū)間與對應(yīng)的流量增加值,及流量增加后應(yīng)保持的時間如表1所示。
其中,壓力變化趨勢判斷優(yōu)先于時間的判斷。當(dāng)10分鐘的壓差大于0.05MPa,給水控制閥的設(shè)定值流量下降10 t/h,當(dāng)10分鐘壓差小于0.05MPa,則給水控制閥不作任何調(diào)整。
(1)在投用期間,可以修改給水流量的設(shè)定值,自動給水操作,會參照修改后的設(shè)定值執(zhí)行。
(2)當(dāng)給水流量大于180t/h后,直接設(shè)定給水流量的設(shè)定值為250t/h。程序終止。
(3)當(dāng)給水塔的第三點中子料位計大于60%,提示“應(yīng)該采取溢流操作”。
( 4 ) 當(dāng)出現(xiàn)如下異常情況時, 會自動終止給水程序的執(zhí)行:
①程序設(shè)定壓力保護(hù)限值。當(dāng)壓力高于0.23MP,給水流量回路由自動模式變?yōu)槭謩幽J剑o水流量回路閥位開度變?yōu)?0%,并提示操作人員根據(jù)實際情況對給水操作進(jìn)行后續(xù)處理。
②在給水困難時,如給水流量小于20t/h,給水流量回路切回“手動”模式,保持原有閥位,并提示操作人員待過程平穩(wěn)后重新運行給水操作程序。
4 給水冷焦操作先進(jìn)控制系統(tǒng)的實施
焦炭塔給水冷焦先進(jìn)控制系統(tǒng)在DCS平臺中實施,具體操作畫面如表2所示。
投用方法:在“自動給水控制”畫面中,先在對應(yīng)的焦炭塔一欄雙擊“選塔”,再點擊表格上方“投用”按鈕(每次投用必須按次序點擊二個按鈕)。程序執(zhí)行后,“選塔”由綠色變?yōu)榧t色。如果選塔錯誤,出現(xiàn)報警,“選塔”字體顏色不變。重新選塔。
停止方法:在相應(yīng)的焦炭塔一欄雙擊“切出”按鈕,終止程序的執(zhí)行。
5 應(yīng)用效果
取原料性質(zhì)相近,焦炭塔焦高接近的人工控制2010年6月29日(18:37~23:37)給水操作與先進(jìn)控制2010年7月11日(18:33~23:37)給水操作進(jìn)行先進(jìn)控制應(yīng)用效果的對比。
圖1 給水流量的對比
(1)給水流量的變化HHH人工控制與先進(jìn)控制下給水流量的變化如圖1所示。圖中,人工控制給水操作,冷焦水流量明顯的分為30t/h、50t/h、30t/h和200t/h四個臺階。流量之間階躍變化大。先進(jìn)控制給水操作給水流量變化連續(xù),水量迅速增加到200t/h的大流量,進(jìn)行泡焦式冷焦。
(2)對焦炭塔溫度變化的影響
圖2~圖4分別給出了給水操作人工控制與先進(jìn)控制下焦炭塔16米、20米和24米等各點溫度變化情況。焦炭塔各點溫度在人工控制給水操作下,接近階躍式的變化。在某個時間點,溫度幾乎是直線下降,而先進(jìn)控制給水操作下,焦炭層和泡沫層基本上勻速下降。在油氣層(在冷焦?fàn)顟B(tài)下為空塔)先勻速下降,當(dāng)水到達(dá)熱電偶位置時,出現(xiàn)一個階躍式下降。溫度均勻變化,更有利防止焦炭塔糖葫蘆式變形,有助于焦炭塔的長周期安全生產(chǎn)。
6 結(jié)論
人工控制焦炭塔給水閥門對焦炭進(jìn)行冷卻,雖然作業(yè)環(huán)節(jié)簡單,但是步驟繁瑣,操作頻繁,給水量控制不好,容易造成焦炭塔超壓,影響安全生產(chǎn)。為此,操作人員在給水冷焦作業(yè)上花費的時間和精力較多。據(jù)測算,一天24小時內(nèi),操作人員花費在給水冷焦作業(yè)的時間總共達(dá)到了16小時。
將給水冷焦作業(yè)實現(xiàn)先進(jìn)控制操作,平穩(wěn)裝置運行,收效良好。具體體現(xiàn)在以下幾個方面:
圖2 焦炭塔16米溫度變化
圖3 焦炭塔20米溫度變化
圖4 焦炭塔24米溫度變化
(1)實現(xiàn)平穩(wěn)給水。程序每隔10分鐘判斷一次冷焦塔頂壓力,并根據(jù)壓力情況按照一定的速度提升給水流量,避免給水量的大幅波動。
(2)促進(jìn)工況優(yōu)化。與原先人工給水模式下的工況相比,焦炭塔冷焦時壓力下降50%以上,焦炭塔溫度的變化從階躍式下降變?yōu)閯蛩傧陆担兄诮固克拈L周期安全生產(chǎn)。
(3)提高焦炭塔安穩(wěn)長運行水平。程序設(shè)置了焦炭塔壓力高保護(hù)、給水流量低報警和保護(hù)等各種自動安全保護(hù),有利于突發(fā)情況的處理。
(4)取代了人工給水操作。節(jié)約16工時/天作業(yè)量,加強操作人員對整個裝置系統(tǒng)的精細(xì)調(diào)節(jié)力度,提高了生產(chǎn)效率。
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傅鋼強(1977-)
浙江磐安人,碩士,畢業(yè)于華東理工大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)。1999年7月至今在中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司工作,歷任操作工、工藝員、工藝技術(shù)主辦,現(xiàn)任煉油二部副總工程師、安全副總監(jiān)。主要從事延遲焦化裝置技術(shù)管理工作。
摘自《自動化博覽》2012年第一期