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DCS在硝酸裝置中的運(yùn)用
  • 企業(yè):浙江中控軟件技術(shù)有限公司     領(lǐng)域:電源     行業(yè):網(wǎng)絡(luò)通訊    
  • 點(diǎn)擊數(shù):1723     發(fā)布時(shí)間:2009-01-07 10:51:33
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    一、前言

  解化集團(tuán)公司的硝酸裝置由雙加壓硝酸裝置、全加壓硝酸裝置、常壓1—4#硝酸機(jī)組構(gòu)成。全加壓硝酸裝置是2003年2月剛投產(chǎn)的裝置,常壓1—4#硝酸機(jī)組是60年代初投用的,經(jīng)多次改造一直使用常規(guī)儀表控制;雙加壓硝酸裝置是1997年由美國(guó)引進(jìn)的裝置,也一直使用常規(guī)儀表控制。隨著使用年限的增加,儀表腐蝕老化問(wèn)題突出,故障不斷增多,直接影響工藝安全穩(wěn)定生產(chǎn)。為確保工藝生產(chǎn),提高自動(dòng)化水平,增強(qiáng)儀表控制系統(tǒng)的可靠性,2002年5—9月我們對(duì)硝酸裝置的儀表進(jìn)行改造,淘 汰了控制室的常規(guī)儀表,改用中控JX—300X DCS集散控制系統(tǒng)控制,從而實(shí)現(xiàn)了解化集團(tuán)公司的硝酸裝置的集中控制。

    二、控制系統(tǒng)概述與構(gòu)成

  中控的JX-300X DCS充分利用了最新信號(hào)處理技術(shù)、高速網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、可靠成熟的先進(jìn)控制算法,使其兼具了高速可靠的數(shù)據(jù)輸入輸出運(yùn)算、過(guò)程控制和PLC聯(lián)鎖邏輯控制功能,獲得了廣泛的應(yīng)用,特別是其性能價(jià)格比優(yōu)于同等規(guī)模的常規(guī)儀表系統(tǒng),成了我們儀表改造首選的產(chǎn)品。

  JX-300X的基本組成包括工程師站(ES)、操作站(OS)、控制站(CS)和通訊網(wǎng)絡(luò)SCnet II ,其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示:



圖1 JX-300X DCS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

  1、DCS的配置

  基于JX-300X DCS系統(tǒng)的硝酸裝置計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)由一個(gè)多功能站(工程師站)、三個(gè)操作站、二個(gè)控制站和過(guò)程控制網(wǎng)絡(luò)組成,。

  2、制站硬件及卡件配備

  控制站完成整個(gè)工業(yè)過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控功能,由主控制卡、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)卡、I/O卡件、供電單元等組成。控制站的各種卡件均可冗余配置,為了增加系統(tǒng)的可靠性,我們對(duì)控制站的主控制卡、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)卡進(jìn)行了冗余配置。表1列出了控制站的硬件,表2為系統(tǒng)的I/O信號(hào)及卡件配備表。

  表1控制站硬件


  表2為系統(tǒng)的I/O信號(hào)及卡件配備表

    三、工藝流程簡(jiǎn)介

  雙加壓硝酸裝置的流程是首先原料液氨被送入氨蒸發(fā)器和輔助氨蒸發(fā)器。蒸發(fā)出來(lái)的氣氨經(jīng)過(guò)除霧器除去夾帶液氨后進(jìn)入氨過(guò)熱器加熱到95℃后,送至氨過(guò)濾器,過(guò)濾掉氣氨中油污和雜質(zhì)后,氣氨送到氨混合器中。

  取自大氣的空氣經(jīng)吸入空氣過(guò)濾去灰塵和雜質(zhì)后,進(jìn)入空壓機(jī),壓至0.795Mpa后,送至壓縮空氣過(guò)濾器中進(jìn)一步凈化后送至氨混合器中作原料氣使用。

  氨氣和空氣在氨混合器中充分均勻混合后,約為80%,在約223℃下被送入氧化爐,并均勻分布鉑網(wǎng)上,氨在高溫下與空氣中的氧發(fā)生氧化反應(yīng),生成NO,并放出大量熱量,氣體經(jīng)過(guò)透平加熱器、燃燒室、廢熱鍋爐回收部分熱量后,出口的NOx溫度下降為228℃。經(jīng)過(guò)NOx的吸收,脫硝等工序后生產(chǎn)出硝酸,送至成品酸槽。

    四、控制方案

  1 、雙加壓硝酸聯(lián)鎖控制

  為保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行及人身安全而設(shè)置必要的聯(lián)鎖系統(tǒng),使之能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地動(dòng)作。為此根據(jù)工藝要求,提出系統(tǒng)聯(lián)鎖控制。

  1.1機(jī)組聯(lián)鎖系統(tǒng)聯(lián)鎖圖

  注:聯(lián)鎖原理圖條件和動(dòng)作的描述為1

  例:PSLL-1049C=1即機(jī)組潤(rùn)滑油壓高 PSLL-1049C=0即機(jī)組潤(rùn)滑油壓低

  HY-1044=1即蒸汽透平入口閥關(guān),電磁閥失電

  HY-1044=0即蒸汽透平入口閥開(kāi),電磁閥得電

  1.2工藝聯(lián)鎖系統(tǒng)原理圖
  

  注:聯(lián)鎖原理圖條件和動(dòng)作的描述為1

  例:TSHH-1001=1即網(wǎng)溫度高 TSHH-1001=0即網(wǎng)溫度低

  FY-1012=1即氣氨調(diào)節(jié)閥關(guān),電磁閥失電

  FY-1012=0即氣氨調(diào)節(jié)閥開(kāi),電磁閥得電

  1.3冰機(jī)與加壓硝酸聯(lián)鎖原理圖

  注:聯(lián)鎖原理圖條件和動(dòng)作的描述為1

  例:PSH-2222=1即氣氨壓力高 PSH-2222=0即氣氨壓力低

  PY-2222=1即氣氨壓力調(diào)節(jié)閥關(guān),電磁閥失電

  PY-2222=0即氣氨壓力調(diào)節(jié)閥開(kāi),電磁閥得電

  2、氨濃度控制原理

  氨濃控制系統(tǒng)主要就是使氨—空混合器中氨含量控制在9—10%范圍內(nèi);避免氨濃度升時(shí),使氧化爐鉑網(wǎng)溫度升高,鉑網(wǎng)發(fā)亮、發(fā)白、損壞或引起氧化爐爆炸。氨濃度低時(shí),會(huì)降低氧化效率,增加消耗。

  3、壓縮機(jī)防喘振控制原理圖
  

  PV= P出/ P入-0.083△P

  喘振是壓縮機(jī)性能反常的一種不穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。壓縮機(jī)發(fā)生喘振時(shí),不當(dāng)會(huì)使壓縮機(jī)的性能顯著惡化,氣體參數(shù)(壓力、流量)產(chǎn)生大幅度脈動(dòng),大大地加劇機(jī)組的振動(dòng),而且會(huì)使壓縮機(jī)組的轉(zhuǎn)子和定子經(jīng)受交變的動(dòng)應(yīng)力使密封和軸承損壞,甚至發(fā)生轉(zhuǎn)子和定子相碰,引起爆炸等惡性事故。喘振還會(huì)引起氨濃度升高,空氣回流,至使氧化爐溫度升高,損壞鉑網(wǎng)。

  在通常情況下,壓縮機(jī)的喘振主要是負(fù)荷減少所至,而負(fù)荷的增減則是由工藝所決定的。為避免壓縮機(jī)出現(xiàn)喘振,要確保在任何轉(zhuǎn)速下,通過(guò)壓縮機(jī)的實(shí)際流量都不小于喘振極限所對(duì)應(yīng)的最小流量。為避免進(jìn)入喘振區(qū),在喘振極限旁建立一條“安全操作線”作為安全工作的界限。

  當(dāng)壓縮機(jī)出口系統(tǒng)阻力升高、壓力增大,壓縮機(jī)入口流量減少,空氣過(guò)濾器阻塞,負(fù)荷調(diào)整不當(dāng),升、降轉(zhuǎn)速過(guò)快,引起機(jī)組發(fā)生喘振時(shí);可通過(guò)防喘振控制系統(tǒng)減緩或消除喘振,避免機(jī)組機(jī)械損傷,減少事故發(fā)生。

  4、機(jī)組調(diào)速控制原理圖

  機(jī)組轉(zhuǎn)速主要是靠手動(dòng)調(diào)節(jié)蒸汽透平入口蒸汽量來(lái)控制,當(dāng)入口蒸汽波動(dòng)大時(shí),將會(huì)引起轉(zhuǎn)速突然下降,造成機(jī)組喘振,甚至停車(chē)。機(jī)組的轉(zhuǎn)速一般控制在900-1000rpm,合理的轉(zhuǎn)速可以提高機(jī)組出功功率,降低消耗。確保機(jī)組安全運(yùn)行。

  5、汽包液位控制原理圖

  汽包水位是機(jī)組運(yùn)行的一個(gè)重要參數(shù),它反映了給水量與供汽量的動(dòng)態(tài)平衡關(guān)系。如果水位過(guò)高,會(huì)破壞汽水分離裝置的正常工作,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致蒸汽帶水增多,從而增加在過(guò)熱器管壁上和汽輪機(jī)葉片上的結(jié)垢,甚至?xí)蛊啓C(jī)發(fā)生水沖擊而損壞葉片。相反,如果水位過(guò)低則會(huì)破壞水循環(huán),導(dǎo)致干鍋,水冷壁管道破裂。因此,機(jī)組啟停和正常運(yùn)行時(shí)要求保持汽包水位相對(duì)恒定。如果水位超出正常范圍,輕則發(fā)出報(bào)警,重則停爐停機(jī)。構(gòu)成給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)的三沖量是汽包水位、主蒸汽流量及給水流量。汽包水位信號(hào)經(jīng)汽包壓力補(bǔ)償后作為主調(diào)的輸入,蒸汽流量信號(hào)經(jīng)溫度、壓力修正后與給水流量信號(hào)一起作為副調(diào)的反饋輸入。

    五、系統(tǒng)運(yùn)行情況

  自2002年10月JX-300XDCS投入生產(chǎn)至今,沒(méi)有因儀表設(shè)備故障影響工藝生產(chǎn),機(jī)組未發(fā)生過(guò)喘振,大大提高了機(jī)組的運(yùn)轉(zhuǎn)周期,機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)率由原來(lái)的85%提高到95%以上,降低了儀表故障率,減少了機(jī)組停車(chē)次數(shù),降低了消耗和維修費(fèi)用,穩(wěn)定了生產(chǎn)工藝,減輕操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,受到工藝人員的好評(píng)。

  雙加壓硝酸裝置停車(chē)后從點(diǎn)火到開(kāi)車(chē)正常一般需要六個(gè)小時(shí)左右,這期間平均每小時(shí)需耗蒸汽16t\h左右,而機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)平均每小時(shí)只需耗蒸汽7-8t\h。由于提高了機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)率,減少了機(jī)組停車(chē)次數(shù),從而節(jié)藥蒸汽用量。

    六、系統(tǒng)評(píng)價(jià)

  硝酸裝置使用的中控JX-300X DCS自運(yùn)行以來(lái),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,安全生產(chǎn)得到保障,產(chǎn)量有明顯提高,設(shè)備故障停車(chē)時(shí)間明顯減小,相應(yīng)提高了鉑網(wǎng)得使用壽命,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。與其它DCS產(chǎn)品的使用效果對(duì)比,中控的JX-300X DCS產(chǎn)品具有更高的性能價(jià)格比,(組態(tài)工作簡(jiǎn)單明了,軟件功能豐富,能方便地實(shí)現(xiàn)一些復(fù)雜地控制方案。)可以提供更加完善的技術(shù)服務(wù),選用國(guó)產(chǎn)的集散控制系統(tǒng),有利于提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)竟?fàn)幜Σ槠浒l(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

    [參考文獻(xiàn)]

  1、《SUPCON JX—300X集散控制系統(tǒng)使用手冊(cè)》

  2、《駐昆解放軍化肥廠氨加工車(chē)間工藝操作法》

  3、《化工自動(dòng)化控制手冊(cè)》

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