日前,從萊鋼技術(shù)資源部門(mén)獲悉,萊鋼電爐鋼系統(tǒng)連鑄工序能耗指標(biāo)達(dá)到2.76kg/t,位列全國(guó)首位,實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn)目標(biāo)。
萊鋼電爐鋼主要生產(chǎn)廠――特殊鋼廠的連鑄機(jī)是山東省最大的合金鋼連鑄機(jī)。針對(duì)影響生產(chǎn)成本較大的連鑄工序能耗,該廠推行精益生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),實(shí)施中間包液面操作技術(shù)和全過(guò)程保護(hù)澆注,保證了連鑄坯質(zhì)量和工序能耗降低。首先對(duì)連鑄中間包使用壽命進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān),在調(diào)節(jié)安裝中間包塞棒時(shí)做到精心操作,使塞棒達(dá)到最佳狀態(tài)。對(duì)中間包耐材質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),并對(duì)中間包胎膜尺寸加以改進(jìn),使每個(gè)中間包干式料的使用恰到好處。單包使用壽命達(dá)到27小時(shí)7分鐘,中間包使用壽命居全國(guó)領(lǐng)先水平。同時(shí),充分發(fā)揮中間包的二次冶金作用,優(yōu)化中間包包蓋,保證大包吹氬,穩(wěn)定中間包液面,對(duì)加入的覆蓋劑進(jìn)行二次烘烤,離線對(duì)中間包三個(gè)流的水口進(jìn)行對(duì)中,解決了鋼水液位忽高忽低、大包下渣、沖擊區(qū)及二流塞棒沖刷等現(xiàn)象。
在影響工序能耗的關(guān)鍵性指標(biāo)――鋼水收得率上,該廠通過(guò)優(yōu)化中包流場(chǎng)和實(shí)施大包下渣控制技術(shù),提高鋼水純凈度和可澆性,保持連鑄溢漏率為零,實(shí)現(xiàn)鋼水的有效澆鑄。同時(shí),抓好鋼水注余和鑄坯端面割縫細(xì)節(jié)工作,對(duì)這兩項(xiàng)指標(biāo)專門(mén)攻關(guān),通過(guò)嚴(yán)格控制鋼水流量和時(shí)間,強(qiáng)化操作工藝,調(diào)節(jié)氣體壓力,優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等方法,使鋼水收得率提高0.7個(gè)百分點(diǎn),每月可多回收合格鋼坯約313t,年效益達(dá)375萬(wàn)元。
該廠還不斷優(yōu)化區(qū)域生產(chǎn)組織模型和工藝流程,實(shí)現(xiàn)電爐――精煉――連鑄生產(chǎn)的均衡一體化、同步化,保證了連鑄操作過(guò)程中均衡、穩(wěn)定,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。目前,萊鋼電爐鋼系統(tǒng)連鑄工序的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)連拉爐數(shù)、鋼水收得率、連鑄坯合格率分別達(dá)到197爐、97.5%、99.95%,均已達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,有效降低了能源消耗。
信息來(lái)源于:中國(guó)冶金網(wǎng)
萊鋼電爐鋼主要生產(chǎn)廠――特殊鋼廠的連鑄機(jī)是山東省最大的合金鋼連鑄機(jī)。針對(duì)影響生產(chǎn)成本較大的連鑄工序能耗,該廠推行精益生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),實(shí)施中間包液面操作技術(shù)和全過(guò)程保護(hù)澆注,保證了連鑄坯質(zhì)量和工序能耗降低。首先對(duì)連鑄中間包使用壽命進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān),在調(diào)節(jié)安裝中間包塞棒時(shí)做到精心操作,使塞棒達(dá)到最佳狀態(tài)。對(duì)中間包耐材質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),并對(duì)中間包胎膜尺寸加以改進(jìn),使每個(gè)中間包干式料的使用恰到好處。單包使用壽命達(dá)到27小時(shí)7分鐘,中間包使用壽命居全國(guó)領(lǐng)先水平。同時(shí),充分發(fā)揮中間包的二次冶金作用,優(yōu)化中間包包蓋,保證大包吹氬,穩(wěn)定中間包液面,對(duì)加入的覆蓋劑進(jìn)行二次烘烤,離線對(duì)中間包三個(gè)流的水口進(jìn)行對(duì)中,解決了鋼水液位忽高忽低、大包下渣、沖擊區(qū)及二流塞棒沖刷等現(xiàn)象。
在影響工序能耗的關(guān)鍵性指標(biāo)――鋼水收得率上,該廠通過(guò)優(yōu)化中包流場(chǎng)和實(shí)施大包下渣控制技術(shù),提高鋼水純凈度和可澆性,保持連鑄溢漏率為零,實(shí)現(xiàn)鋼水的有效澆鑄。同時(shí),抓好鋼水注余和鑄坯端面割縫細(xì)節(jié)工作,對(duì)這兩項(xiàng)指標(biāo)專門(mén)攻關(guān),通過(guò)嚴(yán)格控制鋼水流量和時(shí)間,強(qiáng)化操作工藝,調(diào)節(jié)氣體壓力,優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等方法,使鋼水收得率提高0.7個(gè)百分點(diǎn),每月可多回收合格鋼坯約313t,年效益達(dá)375萬(wàn)元。
該廠還不斷優(yōu)化區(qū)域生產(chǎn)組織模型和工藝流程,實(shí)現(xiàn)電爐――精煉――連鑄生產(chǎn)的均衡一體化、同步化,保證了連鑄操作過(guò)程中均衡、穩(wěn)定,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。目前,萊鋼電爐鋼系統(tǒng)連鑄工序的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)連拉爐數(shù)、鋼水收得率、連鑄坯合格率分別達(dá)到197爐、97.5%、99.95%,均已達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,有效降低了能源消耗。
信息來(lái)源于:中國(guó)冶金網(wǎng)