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西門子802D數(shù)控機床在激光熔覆技術中的開發(fā)應用
  • 企業(yè):控制網(wǎng)    
  • 點擊數(shù):2703     發(fā)布時間:2006-07-20 10:44:25
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介紹了采用SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)在激光熔覆技術上的技術改造。
 
一、    概述
       高性能的激光器與現(xiàn)代數(shù)控機床技術相結(jié)合,使激光加工具有加工精度高,可控性好,程序簡單,加工時間短,省料,污染程度小等特點,而且還廣泛應用于各種微細加工及使用傳統(tǒng)工藝難以加工的高硬度、高熔點材料。激光熔覆是根據(jù)使用條件、基體、熔覆加工合金元素(如Co,Ni或非金屬元素),激光斑點照射到被加工工件表面上時,由同步送粉器輸送合金粉,這樣高功率的激光束將合金元素和金屬基體表面薄層熔化,由于金屬元素互相擴散而混合,經(jīng)凝固形成冶金結(jié)合,經(jīng)表面處理,使表面具有高硬度的機械特性,例如,在冶金行業(yè)等具有很高的實用價值。山東某激光加工公司于2001年進行機床的數(shù)控化改造,裝備了3KW、5KW激光設備兩套,用于對工件的熔覆處理;數(shù)控控制設備采用西門子公司生產(chǎn)的SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng),并配置兩塊SIMODRIVE 611UE驅(qū)動模塊,可驅(qū)動三臺1FK6系列數(shù)字伺服電機和一臺主軸數(shù)字伺服電機,實現(xiàn)了X軸、Y軸、Z軸和主軸四軸聯(lián)動,配以高性能的激光技術,因此對機械加工具有較高的精確性和準確性。
二、開發(fā)方案
1、數(shù)控改造方案
        由普通機床改造為激光熔覆數(shù)控機床如圖1所示。采用西門子SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng),X、Y、Z軸分別由交流數(shù)字伺服電機驅(qū)動實現(xiàn)激光束在不同坐標上的三維聯(lián)動,旋轉(zhuǎn)主軸也采用交流數(shù)字伺服電機驅(qū)動,實現(xiàn)不同的加工速度要求。同步送粉裝置可根據(jù)加工工件、加工速度、激光器功率的不同進行相應設定。使用SINUMERIK 802D系統(tǒng)內(nèi)置的PLC功能模塊,對機床電氣進行控制,實現(xiàn)對激光器的開、停、冷卻水及吹掃氣源的開、關控制。三軸的零點與終點限位位置,分別裝設限位開關,實現(xiàn)對機械限位的保護。加工過程中,出現(xiàn)各種控制信號,經(jīng)過信號轉(zhuǎn)換,經(jīng)過I/O口,輸入到PCU,PCU可隨時判斷和處理。如果加工過程中遇到緊急情況:如掉電、過載等,可緊急停機。
2、數(shù)控系統(tǒng)及網(wǎng)絡系統(tǒng)介紹
         SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)有操作面板、NC單元、輸入輸出模板等組成。數(shù)控系統(tǒng)硬件網(wǎng)絡配置如圖2所示。


        面板控制單元PCU數(shù)控制核心,集成了PROFIBUS-DP接口、手輪接口、PCMCIA接口以及鍵盤和軟件:NCK、HMI和PLC。配備了10.4TFT液晶顯示屏并采用32位的80486CPU,提高了通訊、監(jiān)控和控制能力,便于開發(fā)和應用。通過RS232通訊接口,可以利用微機在WINDOWS95以上的平臺上進行程序開發(fā)和驅(qū)動調(diào)試。
        輸入輸出模塊PP72/48是數(shù)字量的輸入輸出接口。具有72位輸入和48位輸出,用于傳送機床控制面板的控制信號和包括限位信號、啟停信號等各種開關信號以及顯示、報警等的數(shù)字信號。
機床控制面板MCP用于進給運動和主軸運動的手動和自動控制,操作者通過MCP實施對機床的各種操作。
       驅(qū)動模塊SIMODRIVE 611UE 用于與伺服電機的速度環(huán)和電流環(huán)的控制。通過讀取伺服電機上的脈沖編碼器產(chǎn)生的1Vpp正弦波脈沖反饋位置環(huán)信號,實現(xiàn)進給運動。此外,接口連接變頻器,可驅(qū)動主軸感應電機回轉(zhuǎn)。進給驅(qū)動采用永磁式同步交流伺服電機,通過同步齒帶驅(qū)動滾珠絲桿,實現(xiàn)X、Y、Z軸直線運動。
        SINUMERIk 802D 是集成了PROFIBUS-DP 接口的數(shù)控系統(tǒng),它將數(shù)控及驅(qū)動系統(tǒng)之間的所有通信連接通過一個PROFIBUS-DP接口實現(xiàn),因此很大程度上簡化了安裝和接線過程。
        SINUMERIk 802D的系統(tǒng)編譯器能夠認讀G代碼,系統(tǒng)能夠完全解讀其他品牌數(shù)控系統(tǒng)用G代碼編寫的零件程序。通過對系統(tǒng)的預定義,802D實現(xiàn)了快速啟動。帶PLC基本程序的PLC工具盒支持在普通PC平臺上按照應用需求修改PLC程序。NC的起動數(shù)據(jù)可以在標準PC卡上進行存取操作,簡化了數(shù)據(jù)備份,縮短了多臺機床應用中的起動時間。
三、軟件設計
       按照MCP機床操作面板,本系統(tǒng)具備如下三種工作狀態(tài):
       停止狀態(tài),可向系統(tǒng)輸入程序、數(shù)據(jù)、修改參數(shù)等。CPU可進行計算和處理操作。
手動狀態(tài),可手動控制四軸運動,完成手動激光熔覆,也可進行預調(diào)、對正、預設等操作。
自動加工狀態(tài),CPU運行加工程序,按計算出的軌跡,控制四軸聯(lián)動,完成激光熔覆加工。在加工過程中,可按下暫停鍵,可暫停加工,完成必要的輔助操作后,再次按下暫停鍵,可使加工繼續(xù)進行。
根據(jù)系統(tǒng)工作狀態(tài),軟件主要包括如下部分:
a、              系統(tǒng)軟件,包括啟動系統(tǒng)的引導軟件;執(zhí)行所有操作功能的HMI人機通訊軟件;包括全部NC功能NCK數(shù)控核心軟件,可控制四個進給軸和一個主軸的運動;以及可循環(huán)執(zhí)行的內(nèi)裝PLC可編程控制器的用戶軟件。
b、              工具軟件,包括用于特定機床的安裝設定程序;與外部PC進行程序和數(shù)據(jù)傳送的WINPCIN程序;可編程控制器的用戶庫文件;為驅(qū)動器設置參數(shù)和調(diào)試的SIMOCOM U工具程序和驅(qū)動固件SIMODRIVE 611UE。
c、              編程工具PLC802軟件,采用S7-200Micro/WIN編程語言進行程序設計。
四、結(jié)論
        采用SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)改造的數(shù)控激光熔覆機床,性能價格比高,機床性能穩(wěn)定,運行幾年來無重大故障;使用交流數(shù)字伺服系統(tǒng)驅(qū)動設備,傳動結(jié)構(gòu)簡化,并提高了機床的運動精度。
參考文獻
1、   SINUMERIK 802D 數(shù)控系統(tǒng)硬件說明    Siemens 技術資料
2、   SINUMERIK 802D 數(shù)控系統(tǒng)軟件說明   Siemens 技術資料
作者:逯志宏,電氣工程師,主要從事冶金企業(yè)的電氣自動化方面的研究、設計與開發(fā)工作。

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