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提高動態稱量精度的研究與實現
  • 企業:控制網     領域:工廠信息化     行業:包裝    
  • 點擊數:2695     發布時間:2003-12-09 10:19:00
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王書鶴,亓克貴,任思成

1  前言
飼料重量計量包裝是飼料工業的重要生產環節。飼料稱量包裝的準確與否將直接影響到企業的信譽和經濟效益。過去采用機械稱量、人工裝袋,勞動強度大、速度慢、精度低。近幾年,采用電子稱量裝置雖然可使其靜態稱量精度大大提高,但在飼料加工連續生產過程中,其動態精度仍不能保證。因此,在快速自動稱量中如何提高動態稱量精度,一直是飼料加工企業急需解決的難題。
本文是作者在研制飼料自動化生產設備中,為了與配料過程相協調,實現飼料生產的全部自動化,應用PLC作為動態稱量包裝測控設備,在硬件和軟件設計中采用了一些措施和動態控制方法,較好地解決了稱量速度與精度的矛盾,提高了飼料連續生產中動態稱重計量的精度。
2  系統總體框圖及工作原理
用稱重傳感器、放大器和PLC組成測控系統來完成飼料的稱重、計量和包裝的生產工藝過程,如圖1所示。該系統以PLC為核心,配以稱重傳感器、放大器、各種電動執行器和機械裝置,實現飼料的動態在線稱重計量和包裝工作。 

圖1  稱重包裝系統框圖

圖1中稱斗的上方是成品倉,該倉中的原料來自飼料混合工序生產的飼料散狀成品料。成品倉下面是一臺電動機驅動的螺旋進料裝置,啟動電動機,則該成品倉中的粉狀飼料就隨著傳輸絞籠的旋轉而進入稱斗中稱量。稱斗上裝有三個S梁式應變式拉力傳感器,稱斗的重量信號直接由該傳感器組轉換成與之對應的電壓信號,經放大器把該電壓信號放大后送入PLC中進行數據處理,當達到預定值時,PLC控制停止下料,然后PLC控制開稱斗門,并控制打包機自動裝袋后由傳送帶送出。于是,就完成了飼料稱量打包的自動化過程。
3  提高動態稱重精度的硬件措施
影響稱重靜態精度來源于傳感器和放大器組成的硬件系統,如圖2所示。 

圖2  重量信號采集電路原理圖

該系統用三個拉力傳感器將飼料重量W變換為成線性關系的電壓信號Ux,并通過兩級放大器進行放大。圖中Un表示等效到放大器輸入端的噪聲和干擾電壓,ΔUi表示等效到輸入端的漂移電壓。設兩級放大器的放大倍數為A,則
Uo=A(Ux+Un+ΔUi)=AUx+AUn+A.ΔUi
上式中的第2項主要影響靈敏度,第3項主要影響系統的精度。
(1)  影響傳感器的因素及解決辦法
傳感器輸出信號的穩定性除決定于傳感器本身的性能外,還與供電電源和傳感器的安裝有密切關系。本系統采用三只UH61-100u型稱重傳感器,每只傳感器單獨供電,通過調節其橋路電壓使三只傳感器的輸出靈敏度K相同,三只傳感器串聯輸出的電壓為Ux=K(E1+E2+E3)。為了提高每個傳感器供電電源的穩定性采用二次穩壓,并對元器件進行老化、測試后進行選配,特別是對基準穩壓管2DW233的老化處理和時漂測試,選擇時漂小的通過調節其工作電流使其工作在接近零溫度系數(<2ppm/℃)下,使整個傳感器電源的溫度穩定性優于10ppm/℃。
三只拉力傳感器安裝在稱斗和稱架之間。如果傳感器承受的重量與傳感器軸線存有角,則將產生橫向分力而引入誤差ΔW=W-Wcos。例如每次稱重25kg,在稱斗皮重為100kg的情況下,即三只100kg的傳感器實際荷重為125kg。當=4°時,稱重誤差就為0.43kg。因此,安裝傳感器時應盡量確保它們都能垂直受力。
(2)  影響系統靈敏度的因素及解決辦法
影響系統靈敏度的主要因素是檢測電路的內部噪聲和外部干擾電壓Un,它與放大器所工作的頻帶相關。在研制中,通過選擇低噪聲器件,在滿足采集速度所需足夠寬的頻帶的前提下,通過選配電阻來提高放大電路本身的共模抑制能力,整個檢測系統采用雙層屏蔽,采樣時間選為工頻周期整數倍等項措施,使整個系統獲得了能分辨5g重量的靈敏度。
(3)  影響精度的主要因素及解決辦法
影響精度的主要因素是整個檢測系統的非線性和ΔUi。其中系統的非線性,在選配元器件校正的基礎上,采用了軟件修正;而對于隨溫度和時間產生的ΔUi,主要采用元器件的老化、測試與分選工藝,篩選掉時漂大的,然后選配溫度系數進行補償,使整個系統的靜態精度達到了0.07%,為實現動態稱量精度奠定了基礎。
4  提高動態稱重精度的軟件措施
影響動態稱重精度的主要因素是被稱物料的比重、流量和落差的大小,它是由成品料倉的壓力和PLC所控制的進料驅動裝置產生的。因此,改進控制思路,借鑒靜態稱量精度高的特點是提高動態計量精度的關鍵。為此,可選用雙速變徑變距螺旋加料機,采用“先快后慢,最后點動”的控制下料方式,如圖3所示。圖中:Wx0為稱量前PLC所采集的稱斗皮重;由此PLC按照每包計量凈重量的90%、95%和100%算出快速下料的終了值Wx1、慢速下料終了值Wx2和稱量終了值Wx。其控制過程可以這樣簡單說明:在下料開始一段時間,PLC控制絞籠電動機快速下料,當檢測達到快速下料的終了值Wx1時,PLC控制絞籠電動機開始慢速下料;當檢測達到慢速下料的終了值Wx2時,PLC關閉絞籠電動機后采用“點動”下料,當達到或接近期望值Wx時為止。 

圖3  放料控制方式示意圖

按照上述思路,為系統編寫了全動態控制的快、慢速加料和點動加料的軟件模塊,為消除空中落料對稱量精度的影響,編寫了自動尋找提前停機量的軟件模塊。該系統使用一年來,經計量部門兩次測試,整個系統動態計量準確度優于0.2%。
5  結語
采用PLC控制進行飼料稱重包裝,具有結構簡單、計量準確、工作可靠,較好的兼顧了動態稱重計量的精度和速度,滿足了在線快速動態重量計量的要求,對水泥、食鹽、面粉等物料的稱重包裝有借鑒作用和推廣價值。

參考文獻:
[1]  K.E.諾登,著. 陸伯勤,等譯. 工業過程用電子稱[M]. 冶金工業出版社, 1991.
[2]  王書鶴. 可編程序控制系統[Z]. 山東大學教材, 1999.
[3]  孫廷耀. 關于如何選用稱重傳感器的幾點建議[J]. 計量技術, 2001,(1):53-54.

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