一、概述
當前正逢制藥廠對一批控制系統(tǒng)改造,加上一些新擴建的工業(yè)生產(chǎn)項目,形成了對DCS控制系統(tǒng)的較大需求。正是在這一背景下,104車間對青霉素發(fā)酵裝置的原有控制系統(tǒng)進行改造,該項目完整地體現(xiàn)了SmartPro集散控制系統(tǒng)應(yīng)用于發(fā)酵工藝的各方面優(yōu)勢。本論文結(jié)合104車間發(fā)酵工藝原有控制系統(tǒng)改造,闡述了SmartPro集散控制系統(tǒng)的硬件配置、軟件功能、主要控制方案及數(shù)據(jù)優(yōu)化。
二、原有控制系統(tǒng)存在的問題
104車間發(fā)酵工藝原有控制系統(tǒng)采用電Ⅲ型儀表加數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),該系統(tǒng)主要存在以下三個問題:
①、 系統(tǒng)運行不穩(wěn)定。主要表現(xiàn)在經(jīng)常出現(xiàn)大面積停電的現(xiàn)象,問題的原因?qū)僭O(shè)計缺陷。
②、 控制精度欠佳。主要表現(xiàn)在發(fā)酵溫度和PH值。
③、 系統(tǒng)未能實現(xiàn)優(yōu)化控制。
基于以上原因,中潤制藥廠決定對原有控制系統(tǒng)進行改造。在進行了充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,綜合系統(tǒng)的穩(wěn)定性、先進性、靈活性和性價比之后決定用和利時公司研制的MACS SmartPro集散控制系統(tǒng)對原有控制系統(tǒng)進行改造。
三、系統(tǒng)的實現(xiàn)
⒈ 系統(tǒng)簡介
SmartPro基于開放的現(xiàn)場總線Profibus DP標準,是功能完全分散的全數(shù)字化系統(tǒng),控制方案和設(shè)備組態(tài)可以通過工程師站編輯并下裝,具有控制精確、實時、高效;系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠;控制組態(tài)靈活;易于用戶接受掌握;擴展性好和性能價格比高等優(yōu)點。SmartPro采用Windows NT網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng),采用分布式數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu),服務(wù)器采用動態(tài)容錯技術(shù),系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)采用100Mbps高速冗余以太網(wǎng),控制器 、I/O、I/O server和操作站全面實現(xiàn)冗余。現(xiàn)場控制站采用實時嵌入式操作系統(tǒng),支持TCP/IP協(xié)議,完成現(xiàn)場數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換、處理和控制功能?,F(xiàn)場I/O模塊為帶微處理器的智能模塊,實現(xiàn)對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集、處理等功能。
⒉ 硬件配置
① 智能I/O模塊
② 冗余主控單元
③ 冗余100Mbps高速以太網(wǎng)絡(luò)
④ 冗余操作站
⑤ 操作臺和打印機
⒊ 應(yīng)用軟件
① SmartPro人機界面軟件軟件
負責(zé)系統(tǒng)的在線監(jiān)視、操作、控制、調(diào)試、維護和數(shù)據(jù)優(yōu)化。
② ConMaker控制器軟件
負責(zé)現(xiàn)場控制程序的生成和維護
③ ConRTS現(xiàn)場控制器運行軟件
負責(zé)系統(tǒng)控制器控制程序的運行
⒋ 主要控制方案
4.1 概述
青霉素發(fā)酵為二級發(fā)酵,發(fā)酵大罐和種子罐。發(fā)酵工藝的主要控制對象是由種子罐、發(fā)酵罐和補料系統(tǒng)三大部分組成??刂葡到y(tǒng)要完成對所有相關(guān)點的數(shù)據(jù)采集和控制、數(shù)據(jù)優(yōu)化、實現(xiàn)順序邏輯控制、進行圖形的顯示、切換、打印報表、紀錄歷史趨勢及輸出報警信息等一系列功能。
發(fā)酵崗位控制系統(tǒng)分為四部分:
1)大罐發(fā)酵控制系統(tǒng)
2)種子罐發(fā)酵控制系統(tǒng)
3)交替補料控制系統(tǒng)
4)數(shù)據(jù)優(yōu)化
4.2 大罐發(fā)酵控制系統(tǒng)
4.2.1 發(fā)酵大罐的檢測點
<1>發(fā)酵溫度、消毒溫度
<2>流量檢測
<3>罐壓檢測
<4> PH檢測
<5> DO 檢測
<6>液位檢測
4.2.2 控制點
<1>發(fā)酵溫度控制
<2>自動補料
4.2.3 發(fā)酵大罐控制回路
① 發(fā)酵大罐發(fā)酵溫度控制:
控制要求:
控制點位 28 ℃
.量程為0-150℃,誤差范圍±0.5℃;
.報警為上,下限報警;
.控制參數(shù)可以在線修改;
.控制方式為 PID 控制;
.消毒溫度保留歷史趨勢,每分鐘保存1次;
.發(fā)酵周期累計,可以在線修改發(fā)酵周期。
② 發(fā)酵罐補料控制系統(tǒng)
每一種料需要一個計量罐,一個進料閥,一個放料閥,一個檢測電極。
發(fā)酵罐補料采用小計量罐自動補料控制系統(tǒng),補料原理如下:
a. 補料控制機理:
以打開進料閥開始進料作為補料過程的開始,待物料上升接觸電極,關(guān)閉進料電磁閥并等待補料指令到來,接受到補料指令開放料電磁閥,放料時間結(jié)束,關(guān)放料電磁閥停止放料,同時開進料電磁閥進料,如此周而復(fù)始。
b.補料進放料時間的確定
T為加料周期,放料時間工藝確定為14秒,T-14秒為進料和等待時間
c.計量方法:
累計補料量為放料閥動作次數(shù)乘上計量罐體積
d.補料周期的計算:
T=3600/(m/g)
T 為大周期,M 為每小時補料量,G 為每次補料量
e.補料控制要求:
.補加的料能夠顯示累加;
.能夠在線修改補料參數(shù);
.能夠進行物料報警,報警要有聲音輸出;
.在線開關(guān)補料啟動開關(guān)。
4.2.4 發(fā)酵大罐檢測部分
① 發(fā)酵大罐進氣流量檢測
控制要求:
.發(fā)酵大罐空氣管道流量檢測采用渦節(jié)流量計,并能進行上下限報警,當流量突然下跌到某個數(shù)值時,應(yīng)進行報警,通知工藝人員可能逃液;
.歷史數(shù)據(jù)每分鐘保存一次。
② 發(fā)酵大罐 PH 檢測
發(fā)酵罐 PH 檢測,采用梅特勒公司的電極,變送器,能耐高溫消毒.通過檢測PH,控制氨水補加量。
控制要求:
.PH 報警為上下限報警;
.歷史數(shù)據(jù)每分保存一次。
③ 發(fā)酵大罐 DO 檢測
發(fā)酵罐 DO 檢測,采用梅特勒公司的電極,變送器,能耐高溫消毒。
控制要求:
.DO 報警為上下限報警;
.歷史數(shù)據(jù)每分保存一次。
④發(fā)酵罐液位檢測
控制要求:
.液位報警為上限報警;
.歷史數(shù)據(jù)每分保存一次。
4.3 種子罐控制系統(tǒng)
4.3.1 種子罐檢測點
種子罐檢測點有:
<1>發(fā)酵溫度,消毒溫度
<2>流量檢測
<3>罐壓檢測
<4>PH檢測
<5>DO檢測
4.3.2 種子罐控制點
種子罐控制點有:
<1>發(fā)酵溫度控制
4.3.3 種子罐的控制回路
① 種子罐溫度自動控制:
發(fā)酵小罐由于體積小,溫度波動較大,一般前期加熱水保溫,后期加冷水冷卻要實現(xiàn)溫度自動控制,必須有冷熱水自動轉(zhuǎn)換裝置。計算機根據(jù)事先設(shè)置的上限、下限值,超過上限加冷水,低于下限加熱水,在上、下限之間按 PID 算法,間歇開通進水閥門,開通時間 t 由PID算法決定其 T 周期可人工設(shè)定。
控制精度可保證在±0.5 ℃之間。
4.3.4 種子罐檢測部分
① 種子罐進氣流量檢測
控制要求:
.種子罐空氣管道流量檢測采用渦節(jié)流量計,并能進行上下限報警;
.歷史數(shù)據(jù)每分鐘保存一次。
② 種子罐 PH 檢測
種子罐 PH 檢測,采用梅特勒公司的電極,變送器,能耐高溫消毒。
控制要求:
.PH 報警為上下限報警;
.歷史數(shù)據(jù)每分保存一次。
③ 種子罐 DO 檢測
種子罐 DO 檢測,采用梅特勒公司的電極,變送器,能耐高溫消毒。
控制要求:
.DO 報警為上下限報警;
.歷史數(shù)據(jù)每分保存一次。
④種子罐液位檢測
控制要求:
.液位報警為上限報警;
.歷史數(shù)據(jù)每分保存一次。
4.4 交替補料控制
4.4.1 控制原理
補料罐液位采用上電極和下電極,當液位低于下電極時,計算機關(guān)閉進氣閥和放料閥,打開排氣閥和進料閥。當液位接觸上電極時,關(guān)進料閥和排氣閥,打開進氣閥和放料閥。
4.4.2 補料控制要求
.補加的料能夠顯示累加;
.能夠在線修改補料參數(shù);
.能夠進行物料報警,報警要有聲音輸出。
4.5 數(shù)據(jù)優(yōu)化
FacView軟件提供了動態(tài)數(shù)據(jù)交換(DDE)功能,利用動態(tài)數(shù)據(jù)交換(DDE)功能,F(xiàn)acView作為DDE服務(wù)器,通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通訊,將控制系統(tǒng)檢測的現(xiàn)場工藝數(shù)據(jù)實時傳送到優(yōu)化程序中進行數(shù)據(jù)優(yōu)化,并將優(yōu)化后的計算結(jié)果實時傳送到調(diào)節(jié)回路中進行控制。
⒌ 應(yīng)用效果
和利時公司研制的MACS SmartPro控制系統(tǒng)投用后,系統(tǒng)的功能滿足了用戶的要求。系統(tǒng)投用半年來,控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,控制精度高,尤其是在投用了優(yōu)化程序以后,該車間的經(jīng)濟效益顯著提高,該系統(tǒng)深得用戶的好評。